污染物在線監測數據控制應急預案
祖永勝,李曉恩,李夢茹
(廣靈金隅水泥有限公司
來源:《中國水泥》
0 引言
隨著全球環境保護意識的不斷提升和國家環保法規 的日益嚴格,工業生產過程中的污染物排放控制成為了 企業可持續發展的關鍵。特別是在水泥制造這一高污 染行業中,如何有效監控和管理污染物排放,確保環境 安全和企業生產效率的雙贏,成為了一個亟待解決的 問題。山西某公司作為行業內的重要企業,其回轉窯窯 頭、窯尾及水泥磨的污染物排放監控對于環境保護具 有重要意義。本文旨在介紹和分析該公司制定的《污染 物在線監測數據控制應急預案》,探討其在實際操作 中的有效性和可能存在的改進空間,以期為同行業企 業提供參考和借鑒。
該預案的制定和實施,不僅體現了公司對環保法規 的遵守,更是對企業社會責任的積極履行。通過對窯頭、 窯尾及水泥磨排放口的污染物在線監測設備的實時監 控,能夠及時發現并合規處理數據超標現象,防止環境事 件的發生。同時,預案中明確的組織結構、職責分工和應 急處理程序,為公司在面對突發環境事件時提供了清晰 的行動指南,確保了應急響應的迅速和有序。
應急預案的制定僅是第一步,其在實際操作中的 有效執行和不斷完善才是確保企業環境安全的關鍵。 本文將從預案的基本情況描述、職責分配、應急處理程 序等方面進行詳細闡述,并針對可能存在的問題提出 優化建議,以期為水泥企業的環保管理提供有益的參 考和指導。
1 公司概況及執行標準
山西某公司,作為水泥行業的領軍企業之一,不僅 在生產規模和產品質量上追求卓越,更在環境保護和 可持續發展方面展現出了強烈的社會責任感。公司坐落 于環境敏感區域,其生產活動對周邊環境的影響受到 了社會各界的廣泛關注。因此,公司在環保方面采取了 一系列措施,確保其生產過程符合國家和地方的環保 標準。
公司的主要產污設施包括回轉窯窯頭、窯尾以及兩 臺水泥磨,這些設施均安裝了污染物在線監測設備。這些 設備能夠實時監測顆粒物、氮氧化物和二氧化硫等大氣 污染物的排放情況,并將數據實時上傳至省、市生態環境 局監控中心。通過這種方式,公司不僅能夠及時了解自身 的排放狀況,還能夠在必要時迅速采取措施,減少污染 物排放。
公司為嚴格遵守當地的大氣污染物超低排放限值,制 定了更為嚴格的內控標準。具體而言,公司氮氧化物內控 標準為45mg/m³、顆粒物為8.0mg/m³、二氧化硫為31mg/m³, 這些標準均低于當地規定的超低排放限值,即氮氧化物 50mg/m³、二氧化硫35mg/m³、顆粒物10mg/m³。這一舉措 體現了公司在環保方面的高標準和嚴要求。
本預案中明確了對于超過大氣污染物排放標準的 處罰措施,包括責令改正、限制生產、停產整治,以及 處以十萬元以上一百萬元以下的罰款。在情節嚴重的情 況下,還可能面臨停業、關閉的處罰。這些規定進一步強化了公司對環保的重視程度,確保了環保措施的有效 執行。
公司在環保方面的做法體現了其作為企業公民的責 任感和對環境保護的承諾。通過制定嚴格的環保標準和 應急預案,公司不僅保護了環境,也為企業的可持續發展 奠定了堅實的基礎。
2 預案的制定與實施
2.1 預案制定的系統性
應急預案的制定是一個系統化、全面且細致的過程, 旨在通過科學的方法和嚴格的管理措施,有效預防和及 時響應可能發生的環境風險。以下是預案制定中的關鍵 要素:
2.1.1 組織架構與職責分配
應急預案首先明確了應急組織架構,確保在緊急情 況下能夠迅速有效地進行指揮和協調。應急領導組由公 司經理擔任組長,負責整體的應急指揮和決策。副組長通 常由分管副經理擔任,成員包括各部門、車間負責人,環 保管理人員,生產調度,中控操作員等。這種結構化的領 導體系有助于在緊急情況下迅速作出決策,并確保所有 相關部門和人員都明確自己的角色和責任。
2.1.2 應急處理程序
1)氮氧化物的控制,NOx正常排放濃度為45mg/m³以下:
①當50>NOx≥45mg/m³, 超過45mg/m³時自動報警, 當持續時間超過15min時,窯操作員及時采取加大氨水的 噴入量、調整操作手法等措施,將NOx濃度整點小時均值 控制在45mg/m³以下。
②當NOx≥50mg/m³ 時,窯操作員要及時采取相應措施 降低NOx排放濃度。當采取措施5min后仍然大于50mg/m³ 時,窯操作員馬上通知環保管理人員和生產調度,同時安 排現場崗位檢查噴射泵、噴槍、噴頭是否正常工作(這個 過程約需10min), 發現問題及時處理。直到降至45mg/m³ 以下且要保證NOx整點小時均值在50mg/m³以下。
如采取所有措施后,NOx濃度均值仍然大于50mg/m³ 時,經預測無法保證小時均值滿足標準限值時,窯操作員 可自主采取停窯止料措施,然后向相關領導匯報。
2)二氧化硫的控制,SO, 正常排放濃度為10mg/m³ 以下:
①當31>SO₂ ≥10mg/m³,且持續時間超過8小時的, 自行檢測SO₂排放濃度,中控操作員通知部門領導和環保 管理人員,加強關注。
②當35>SO₂ ≥31mg/m³,且持續時間超過10min時, 中控操作員首先停止危廢處置并投加脫硫劑,二是運行 兩臺生料磨,三是減料、減煤,四是檢查是否煤秤波動的 原因。如果是煤秤波動的原因,中控應更換調整并通知崗 位人員盡快處理。
③當SO₂ ≥35mg/m³,且持續時間超過10min時,中控 操作員首先通知部門領導和環保管理人員,第一時間采 取所有必要的措施,包括停止危廢處置、投加脫硫劑、運 行生料磨、穩定煤秤、減料等,如果還降不下來,當持續 時間超過30min時,預測無法保證小時均值滿足標準限值 時,窯操作員可自主采取停窯止料措施,然后向相關領導 匯報。
3)顆粒物的控制,窯頭、窯尾、水泥磨顆粒物正常排 放濃度為5mg/m³以下(含):
①當8>顆粒物≥5mg/m³,持續時間超過4h的,中控 操作員應通知現場崗位對該除塵器進行檢查,發現問題 及時處理。
②當10>顆粒物≥8mg/m³,且持續時間超過半小時的, 中控操作員一是通知現場崗位檢查該除塵器,發現問題及 時處理,二是通知部門領導和環保管理人員,重點關注。
③當顆粒物≥10mg/m³,且持續時間超過20min的, 中控操作員首先通知部門領導和環保管理人員,第一 時間采取所有必要的措施,如果還降不下來,當持續 時間超過30min時,預測無法保證小時均值達標排放 時,操作員可自主采取停窯或停磨措施,然后向相關領 導匯報。
4)對于因在線監測系統故障及非正常工況導致的數 據異常,操作員及時聯系環保管理人員按程序處理。預 案還包括與外部機構,如生態環境部門的溝通流程。在 數據異常時,需要及時通知生態環境部門并說明情況,以 避免不必要的處罰。良好的溝通機制是應急預案成功實 施的關鍵,它不僅涉及到內部的信息傳遞,還包括與外部 相關方的有效溝通。
2.2 預案實施的實效性
預案的實施需要確保所有相關人員對流程有清晰的 認識,它要求每一位員工都能在緊急情況下迅速而準確 地執行既定的應急措施。以下是實施過程中的關鍵點:
2.2.1 培訓與演練
為了提高員工對預案的熟悉度和應急處理能力,公 司定期組織員工進行培訓。培訓內容不僅包括最新的環 保法規、應急預案的具體內容,還涵蓋了必要的操作技能和應急反應訓練。通過模擬演練,員工能夠在接近真實 的情境中實踐應急操作,從而在真實的應急情況下能夠 迅速反應。這些演練包括但不限于排放超標的模擬、設 備故障的應對、以及與外部機構的溝通協調等。
2.2.2 技術與設備的維護
監測設備的正常運行是實施預案的基礎。為此,公司 安排了定期的設備維護和校準工作,以確保監測數據的 準確性和可靠性。這些工作包括傳感器的清洗、校準,數 據傳輸系統的檢查,以及軟件的更新和維護。通過這些 措施,可以最大程度地減少因設備故障導致的監測數據 失真,從而避免錯誤的應急響應。
2.2.3 快速響應措施
在監測到排放數據超標時,預案中定義了快速響應措 施。例如,若二氧化硫排放濃度超過內控標準31mg/m³, 操 作員需立即采取行動。可能的措施包括停止危廢處置、投 加脫硫劑等。相關公式可以表示為:
\[\text{SO₂ 脫硫劑投加量}=\text{SO₂ 實測濃度}- \text{ 內控標準}\]
這個公式幫助操作員確定需要投加的脫硫劑量,以 迅速將排放濃度降至標準范圍內。此外,預案還規定了在 不同情況下的具體操作步驟,如調整燃燒工藝、增加原 料的篩選等,以確保快速有效地控制排放。
2.2.4 記錄與反饋
應急響應過程中的所有操作和結果都需要詳細記 錄。這些記錄包括采取的措施、效果評估以及后續的改 進建議。通過這些記錄,公司能夠對每次應急響應的效 果進行評估,并據此不斷優化預案,提高未來的應急響 應效率,記錄還有助于公司在事后進行案例分析,從而提 升員工的應急處理技能。
3 結論
公司的《污染物在線監測數據控制應急預案》的制 定與實施,體現了公司對環境監測與應急響應管理的高 度重視和積極履行社會責任。通過建立一個全面細致的 預案體系,包括明確的組織架構、職責分配、實時監測與 報告機制,以及數據超標時的快速響應流程,公司能夠確 保在面對環境風險時迅速有效地采取行動。此外,定期 的員工培訓與演練、對監測技術的持續維護和校準、以 及對應急操作的詳盡記錄與反饋,進一步增強了預案的 實效性,確保了其在實際操作中的有效執行。這些做法不 僅提升了公司對環境風險的應對能力,而且為同行業其他企業提供了寶貴的參考和借鑒,展現了公司在環保方面的 高標準和嚴要求,為推動水泥行業的綠色轉型和可持續 發展做出了積極貢獻。